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轴承滚动体硬度(轴承滚柱硬度)

轴承零件的硬度对疲劳寿命和耐磨性有很大影响。硬度值是轴承质量的重要指标。因此,在轴承零件的制造过程中,从原材料的进厂到热处理过程的质量控制,都有严格可靠的工艺规范和相应的质量保证措施。特别是铁路货车轴承产品热处理后应严格执行《TB/T2235铁路车辆滚动轴承技术条件》中的技术要求,其中规定铁路货车轴承滚子硬度值为60~64HRC 。一批GCr15钢铁路货车轴承圆锥轴承滚子,端面一侧有孔(形貌见图1),在氮基保护热处理辊底炉生产线上进行调质处理气氛气氛下,然后进行正常热处理和酸洗。检查时发现其中一根滚子滚道面颜色异常。发现滚子滚动面局部硬度较低:57HRC、57.5HRC、57HRC。随后,对其他批次的加热辊进行取样,部分辊进行滚动。表面硬度低,酸洗比为1/50。为保证托辊的产品质量,对样品进行了原因分析,并对整个加工过程进行了调查。

图1 滚筒外观

轴承滚动体硬度(轴承滚柱硬度)

一、缺陷样件分析

(1)缺陷样件硬度检查

使用HRA-150洛氏硬度计测试353130B圆锥轴承滚子带孔端面硬度:带孔区域硬度为61HRC、61HRC、61.5HRC;其余端面硬度分别为61HRC、61.5HRC、62HRC,符合TB/T2235标准要求。使用V型轮胎膜检查颜色,正常滚动面硬度为61HRC、61.5HRC、62HRC。很明显,缺陷样品是由于滚动表面局部硬度较低造成的。

(2)颜色异常区域金相观察

将金相试样在异常颜色区域硬度较低的位置附近沿轴向进行磨削。用4%硝酸酒精浸蚀后,低倍、500倍观察腐蚀深度区域的金相组织,并与标准《JB/T7362-2007脱碳层测定方法》附录A中的标准图片进行比较深入《滚动轴承零件》,发现存在缺碳现象(见图2)。金属材料受热保温时,表面的碳被氧化,导致表面的碳全部或部分损失。这种现象称为脱碳,有这种碳损失的表面称为脱碳层。由于碳损失不多,未观察到明显的脱碳层,但过量碳化物明显减少,硬度较低,故称为贫碳。

图2 辊筒贫碳深度

深度腐蚀后,发现该部位金相组织含碳较差,深度为0.28mm。在Olympus GX51显微镜下,以低倍和高倍观察滚筒的小端面。未发现缺碳,但在滚子大端面倒角区域发现有缺碳。通过深蚀刻500次可以观察到该区域的结构(见图3)。表面碳化物颗粒数量少且少,而心部正常区域碳化物颗粒数量多且稍大(见图4)。贫碳部件浅腐蚀后,在500倍放大倍数下可在表面观察到板条状结构形貌。

图3 辊子边缘贫碳形貌(500)

图4 无缺碳情况下辊心形貌(500)

(3)观察带孔滚轮的结构

首先沿带孔辊端面中心取一小块试样,沿纵截面磨削金相试样。观察带孔样品端面的结构状况。高倍和低倍观察下均未发现碳枯竭现象。观察辊子非空腔部分的组织形态,未发现异常。

综合以上分析,辊子局部硬度偏低是由于辊子表面局部缺碳造成的。

二、热处理工序分析

铁路货车轴承滚子采用批量管理方式生产并调质。热处理整形设备为辊底炉盐淬生产线,保护气氛下进行淬火、回火。检查该型号的滚轮。辊子使用来自A 和B 两家制造商的原材料,并经过连续几个班次的加工。只有A厂家的托辊出现缺碳,且比例不是很大。经多班检查,未发现另一厂家产品存在碳缺陷。碳辊。经检查热处理相关记录,未发现设备异常。对存在碳质量问题的辊筒进行100%酸洗和挑选。从拾取的罗拉来看,也是个体罗拉。如果热处理过程中气氛不良造成的贫碳应是间歇式的,在酸洗检查时,在辊子的任何部位都会发现不同程度的贫碳区域。

轧辊制造工艺流程:原材料检验上料冷镦软磨热处理抛丸磨削探伤检验。从整个过程来看,产生碳贫困的因素只有两个,一是热处理,二是原材料。综合以上分析,显然缺碳的发生与热处理无关。

三、原材料分析

经查明,该批辊筒原材料为某钢厂提供的非脱碳抛光材料。规格直径23.2mm,材质GCr15,重量46吨。所有材料均已投料完毕,共有7个分炉号。为保证该批材料的轧辊质量,进行了100%的酸洗和精选。根据热处理工艺的加工以及整个质量检验,这是与原材料质量相关的质量问题。虽然辊筒原材料在进厂时已经过检验,但都是棒料的抽检。根据订货技术条件,钢厂应提供零脱碳的产品,但实际上并没有达到轴承制造厂的要求。钢厂应提供零脱碳抛光材料。虽然经过车削、旋皮、抛光等处理,但在某些热加工环节,由于设备原因或控制问题,导致脱碳深度超标,最终导致表面脱碳,出现贫碳层。并非所有部件都被移除,导致它们被留给轴承制造商。

四、结语

(1)辊子局部硬度值低是由于辊子表面局部缺碳所致。

(2)辊筒局部硬度低的原因是原材料含碳较差。

(3)钢厂应严格控制滚轮材料生产制造的各个环节,按要求提供零脱碳的滚轮原材料,确保铁路货运列车轴承滚轮的整体质量。

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